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乌鱼球墨工业品电商平台,依托山西球墨铸铁管道及给排水系统相关产品,为用户提供采购信息及行业资讯。方案二:增加厚大部位壁厚。使铸件冷却后缩松集中到机加工余量以内。验证结果:铸件缩松加重。
方案三:减小内浇道截面积,其直、横、内浇道截面积比例由原来的 1:0.85:1.5 改为1:0.85:1.2 。验证结果:在同样原材料基础上比原工艺合格率略有提高,但铸件废品率仍然较高,问题未得到解决( 图 - 、图 & )。
方案四:增大厚大部位内浇道截面积,改两点式浇注为三点式浇注,其直、横、内浇道截面积比例与方案三相同。验证结果:铸件合格率未明显提高( 图 3 )。
方案五:在铸件厚大部位取消内浇道进铁通道,使整个铸件热量分布均匀,其直、横、内浇道面积比例为 1:0.85:1.1。验证结果:铸件缩松面积减小,但仍存在缩松,铸件合格率不高( 图 4 )。
方案六:尽量增大厚大部位内浇道截面积,三点式浇注,内、横、直比例调整为 1:0.85:1.6 。验证结果:铸件缩松缺陷消除,合格率大幅度提高( 图! )。通过以上方案试验,确定用方案六进一步验
证。经小批量生产验证结果,该方案合格率达到90%以上,属于最佳方案。按此方案完善了模具结构,投入批量生产,机加工后合格率达到 95% 以上。
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